460毫米幅寬成卷鋼板校平剪板机

一、     生产工艺介绍:

此生产线系统由五个部分组成。送料机、校频机、切板机、皮带部分和堆放成品部分。原材料卷板(約3-5毫米后的鋼板)经送料机压平后送料,经过四米长地坑缓冲后进入校频机定位,定位完成后切板机裁切成成品后经皮带送出包装。

操作人员可以通过手动启动、停止各部分电机。自动运行中,地坑中的光电开关根据钢板下垂程度来通断送料机,以便和校频机速度相匹配,操作人员通过文本显示器输入每刀长度与刀数。系统按所设定的运行,节距一般为2米,精度要求5mm之内。速度要求每分钟8张左右。

  

二、     工藝數据和分析

1. 工藝數据情況

送料机功率:7.5Kw;

校频机减速点机功率:3.7Kw ;  减速比:15:1;

切板机电机功率:4Kw;

皮带传送电机功率:3.7Kw;

校频机滚轴直径:108mm;

编码器解析度:500ppr;

送料机速度:25m/min;

切板机速度:60次/min;

原料钢板厚度:3mm; 宽度:小于 460mm;

缓冲地坑:4米长,3米深。

 

2. 傳統的實現方法及其缺點:

   一般此類設備采用直流調速系統, 系統笨重,耗電量大,調試複雜,維護成本很高,在定位控制上面,采用讀取行程開關信號后預減速配合气壓制動的定位方式,剪切效率很低,誤差較大,隨著自動控制技術的發展和變頻調速器的技術的提高, 更先進和更快速的分剪成為可能;

 

三、     台達的控制方案

〈一〉总述

采用文本显示器TP02G作为指令和数据上行下达的窗口;人机界面和DVP14ES00R通讯,数据和指令经过PLC控制现场设备;本系统采用 编码器、PLC、变频器来完成定位达到要求。采用500PPR的台達编码器与滚轴直连来准确检测记数位置。采用3.7Kw减速比为15:1的减速电机来驱 动校频机。用电磁抱闸来克服定位完成时钢材的惯性运动。在這樣的定位系統中,我們采用動態PID連續定位算法,這是我們自創的算法,這使得處于速度模式的 變頻器可以控制异步電机非常准确的定位,在這种算法下,變頻器的給定轉速處于動態狀態,由PLC的RS485接口与变频器通讯完成,以低成本方式取代原來 需要交流伺服才能完成的功能,实现了准确的节距控制;现场设备的各类信号反馈到PLC,实现安全控制;

 

〈二〉关于本控制方案的数据计算

滚轴直径为108mm,周长为3.1415*108=339mm。编码器采用2倍频计数,那么编码器计数的精度为339/1000=0.339mm。

切板机每切一次的时间为1s,滚轴带动原料要求以30m/min的速度可以满足要求:按每块加速到速度时间2s,减速到0时间2s计算。一 分钟内有60-8-4*8=20s在高速运行。一分钟内运行距离:20*30/60+30*4*8*0.5/60=18m,可以满足每分钟 2*8=16m的要求。

PLC的计数频率:(30*1000/0.339)/60=1475HZ<3KHZ。用台达ES系列的PLC可以满足要求。

采用额定转速为1450转/分、15的减速比的减速电机,速度:1450/15=96转/分。滚轴轴径108mm。线速度:3.1415*108*96/1000=32.7米/分。大于上面计算的速度30米每分。因此是可以满足要求的。

设定的参数和PLC自动修正的数据存放于PLC的掉电保持区(EEPROM AREA),可以保证数据不会丢失;人机界面具备电池后备数据保持区(64K BYTE),可以存放重要的过程历史数据;同时人机界面对PLC的数据作二次处理,如报警记录和显示等;可根据客户的要求进行设计。

〈三〉设备控制方式

设有各个部分电机操作按钮及急停按钮,有手动、自动选择,人机界面(文本显示器)放置与现场,方便随时操作、更改参数;

PLC放于现场,减少电缆敷设量,同时缩短人机界面与PLC的通讯距离,提高通讯可靠性;

变频器和变、配电设备放置与信号设备远离,尽量减少信号设备与控制柜之间距离,防止强电对信号干扰,提高精度。

〈四〉电器配电柜说明

1.  配电系统对各回路均单独控制,设计有循环风冷、和备用电源,备用按钮,指示,检修方便,改造方便;

2.  现场电源和联锁电源以及低压供电系统均设计有空气开关,防止电源短路的互相影响;

3.  五线三相供电,配电柜中性线和地线分开有利于抗干扰和操作人身安全;

〈五〉现场客观情况分析

所采用的矢量变频器、15减速比电机和电磁抱闸来阻止定位完成后材料的惯性以及后面送料机对材料的冲力,是可以满足精度要求的。影响精度的因素 很多,有编码器的干扰,电机与连轴器间的箭隙,连轴器的背隙,编码器与连轴器的间隙,原料与滚轮间的运动时和停止时的打滑等等。理论上的精度是极高的,为 了提高精度,除了用高精度编码器,矢量型变频器,电磁抱闸外,还必须提高连轴器的背隙,增加原料与滚轴间的摩擦等等。

为了使送料机与校频机的速度想适应,可以在之间挖地坑的方法实现。送料机以16m/s的速度送料。校频机以2m为一块板切割。则要求留足2m的 余量。若挖3米长,2米深的地坑,刚好可以满足2米的余量满足速度匹配。但实际钢板是不可能拉到水平的,也不能接触到地坑底部。并且地坑底部还得装一对光 电开关。那么挖一个4米长,3米深的地坑可以满足要求。

 

四、     需要重要元器件

所选用的重要元器件有:

序号

名称

型号

数量

产地品牌

1

减速电机

CV3700-15S

1台

台湾城邦

2

变频器

VFD055B43A

1台

台湾台达

3

刹车电阻

BR500W100

1个

台湾台达

4

PLC

14ES00R

1台

台湾台达

5

编码器

ES3-05CG6941

1个

台湾台达

6

文本显示器

TP02G

1台

台湾台达

7

开关电源

S-100-24

1个

台湾明纬

 

1.  变频器选择台达VFD-B系列,台达电子集团是全球电力电子大公司,该公司的产品具有极高的性能价格比,并且具备优良的产品服务体系,在全国,其变频器产品享有良好的声誉,在中小功率段变频器产品市场占有率较高;

2.  人机界面选择台达TP02G系列,该产品外观精美,开发使用及维护简单且高可靠性,目前同类产品中市场占有较高的地位,其强大的编程软件功能使她能完全适合本系统;

3.  各类低压开关、接触器、按钮选择性价比较高的浙江正泰产品;光电开关,电磁抱闸选用国产产品;

4.  开关电源选择台湾明纬S-100-24;

5. 编码器选用高精度,高可靠性台達編碼器产品;

 

五、     达到的效果

1. 采用以上主要元器件和方案,做成的系统可以达到的效果:有一个1200mm高、1000mm宽、800mm深左右的柜子。操作台上有手动/自动选择开关, 急停按钮,各个电机的启动、停止按钮,各个电机运行指示灯,文本显示器,电磁调速控制旋钮。用户按设定的每刀长度和刀数可以选用手动方式:启动一次校频 机,运行一次钢板长度定位,启动一次切板机裁切出一个成品,依此手动方式一次切一个成品。采用自动方式:先手动让原料送到位,手动切第一刀后自动切板。原料切完,可以依次停止个电机。在自动运行中,地坑下的光电开关可以检测到地坑中材料的余量,来自动控制送料机的起停。

2. 具有短路,过载,缺相等保护功能和故障报警功能。

3. 達到分剪精度5毫米。

4. 目前此系統正在成都天回鎮天意剛才庫房分剪生產線實施中。